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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-06-12 09:11:24【

本鋼7號高爐(2850 m3)于2005年9月開爐,累計生鐵產(chǎn)量為2505.15萬t,單位爐容生鐵產(chǎn)量9095 t/m3。2016年以來,7號高爐爐缸2段、3段冷卻壁水溫差及熱流強度不斷升高,超過安全生成警戒線,給高爐生產(chǎn)和順行帶來嚴重危害。目前,7號高爐爐缸存在隨時被燒穿的局面,通過在入爐礦石中增加釩鈦礦、優(yōu)化調(diào)整布料矩陣、及時放凈鐵水及爐渣、控制冶煉強度、局部使用內(nèi)徑110 mm和長度630 mm的風口、根據(jù)水溫差和熱流強度趨勢臨時堵部分風口等技術(shù)措施。爐缸水溫差和熱流強度逐步降低,在安全范圍內(nèi)合理運行,生鐵成本、燃料消耗、鐵水質(zhì)量等指標明顯好轉(zhuǎn),達到正常水平。

高爐爐底冷卻采用在爐底磚下埋設水冷管的方式,水冷管管徑為φ89 mm×5.5 mm的不銹鋼管,鋼管間距為300 mm,共計48根。爐缸、風口帶、爐腹、爐腰、爐身、爐喉均采用冷卻壁冷卻方式,其中爐缸區(qū)域設4段灰鑄鐵光面冷卻壁,壁厚165 mm;風口區(qū)為1段異形光面冷卻壁,壁厚250 mm,材質(zhì)為灰鑄鐵;爐腹第1段為4層雙進雙出銅冷卻板(物化性能:Cu+Ag≥99.5%,S≤0.01%,P≤0.02%,電導率≥85%IASC,抗拉強度≥175 N/mm2);爐腹第2段、爐腰至爐身下部采用軋制銅冷卻壁(物化性能:Cu≥99.95%,P≤0.002%,O2≤0.003%,S≤0.004%,電導率≥98%IASC,對應導熱率≥380 W/(m·K),總冷卻高度為9150 mm;爐身中部采用3段滿鑲磚冷卻壁,壁厚340 mm,材質(zhì)為鐵素體球墨鑄鐵;爐身上部采用3段滿鑲磚冷卻壁冷卻,材質(zhì)為鐵素體球墨鑄鐵;爐喉鋼磚分為上下兩部分,材質(zhì)為鑄鋼。

爐體冷卻系統(tǒng)分為高、中壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)和軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。由于高爐冶煉的進一步強化,爐內(nèi)熱流強度的波動頻繁,熱震現(xiàn)象也較嚴重,因而為了加強冷卻,對水壓的要求也越來越高。風口冷卻水壓力要求1.0~1.5 MPa,其他部位冷卻水壓力應比爐內(nèi)壓力至少高0.05 MPa。具體見表1。

(1) 高壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)包括風口小套、十字測溫裝置、爐頂水冷站和爐頂灑水裝置等。高壓工業(yè)水的供水量1550 m3/h,供水壓力為1.5 MPa。

(2)中壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)用于高爐爐役后期打水。中壓工業(yè)水的供水量為300 m3/h,供水壓力為0.6 MPa。

(3)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻范圍包括爐底水冷管、冷卻壁、風口中套和熱風爐設備(熱風閥)。軟水的供水量6150 m3/h,供水壓力為0.85 MPa。

7號高爐爐底、爐缸采用“國產(chǎn)大塊炭磚和陶瓷杯+美國小塊炭磚”結(jié)構(gòu),底層滿鋪2層國產(chǎn)石墨炭磚及3層國產(chǎn)半石墨炭磚;爐缸側(cè)壁環(huán)砌43層美國UCAR熱壓小塊炭磚,上部采用17層國產(chǎn)半石墨炭-碳化硅磚和2層剛玉磚;陶瓷杯杯底采用2層剛玉莫來石磚,杯壁采用1層剛玉莫來石磚。

目前,爐底、爐缸安全檢測手段主要有爐缸淺層電偶檢測、爐皮紅外線測溫、人工測量水溫差和計算機熱流強度。爐皮紅外線測溫靈敏度低,并且不具有連續(xù)性。據(jù)統(tǒng)計爐底處爐皮溫度為25~40 ℃,爐缸處爐皮溫度為36~55 ℃,鐵口下方爐皮溫度為45~60 ℃[1]。爐缸淺層電偶檢測具有連續(xù)性、準確度高;爐缸各段冷卻壁水溫差連續(xù)測量并同計算的熱流強度來判斷爐缸的安全狀況。2015年4月人工測量1~6段水溫差最高達到4 ℃;2015年9月年休時安裝高爐冷卻壁微小溫差與熱流強度監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測爐缸區(qū)域單段水溫差及熱流強度變化;2016年6月2#鐵口區(qū)域的2段水溫差持續(xù)升高,2段122#水溫差達到1.75 ℃,熱流強度12.21 W·kJ/(m2·h);2016年10月3#鐵口區(qū)域2段159#水溫差2.27 ℃、171#水溫差1.45 ℃,熱流強度達到14.2 W·kJ/(m2·h)。

高爐使用釩鈦礦時,起護爐作用的是爐料中TiO2的還原生成物。TiO2在爐內(nèi)高溫還原氣氛條件下,可生成TiC、TiN及其連接固熔體Ti(CN)。這些鈦的氮化物和碳化物在爐缸爐底生成發(fā)育和集結(jié),與鐵水及鐵水中析出的石墨等凝結(jié)在離冷卻壁較近的被侵蝕嚴重的爐缸、爐底的磚縫和內(nèi)襯表面。由于Ti的碳、氮化物的熔化溫度很高,純TiC為3150 ℃,TiN為2950 ℃,Ti(CN)是固熔體,熔點也很高,從而對爐缸、爐底內(nèi)襯起到了保護作用[2]。

在不大于1450 ℃的低溫區(qū)域,鈦的碳氮化合物 TiN、TiC穩(wěn)定區(qū)間較大,Ti穩(wěn)定區(qū)間較小[3]。因此,在死鐵層區(qū)域內(nèi),隨深度增加TiC和TiN含量上升;而在1800 ℃的高溫區(qū)域,Ti穩(wěn)定區(qū)間較大,TiN穩(wěn)定區(qū)間較小。從風口到軟熔滴落區(qū)域,Ti含量明顯升高。溫度梯度對Ti(C、N)生成和沉積起決定性作用,當某一部位受到侵蝕,侵蝕點內(nèi)襯的內(nèi)表面溫度較高,Ti(C、N)沉積量越多,并逐漸累積,直至這一溫度恢復正常。加釩鈦礦期間,要求鐵水中Ti控制在0.15%~0.20%之間,根據(jù)鐵水中Ti含量及時調(diào)整釩鈦礦負荷。添加釩鈦礦后鐵水中不同元素的含量見表2。


本鋼7號高爐入爐爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦57%+馬球11%+鑫玉球5.6%+釩鈦礦2.4%。在使用釩鈦礦護爐時,應根據(jù)高爐的侵蝕情況和熱流強度加入TiO2,但是TiO2量過少起不到護爐作用,過多爐渣會變稠,流動性變差,造成下部憋風,導致壓差升高給高爐順行和操作帶來不利影響。動態(tài)在線檢測爐缸水溫差和熱流強度的變化,當下降到安全范圍并穩(wěn)定運行一定周期,應積極調(diào)整釩鈦礦入爐負荷,便于及時改善渣鐵流動性,保證良好的透氣性和透液性。

通過優(yōu)化布料檔位和角度,調(diào)整高爐截面礦焦配比,確保煤氣流有兩條通路,以中心為主、邊緣為輔。在保證爐況順行,壓量關系合理的前提下,中心煤氣流溫度控制在450~550 ℃,邊緣煤氣流溫度控制在90~120 ℃。在布料時保證中心礦石為15~16 t,中心焦量為5.5~6.0 t;形成1.0~1.2 m的環(huán)帶平臺和平緩的中心漏斗,減少球團礦滾向中心從而抑制中心氣流,影響高爐穩(wěn)定順行。鐵水溫度按照大于1500 ℃,Si含量按照0.45%~0.65%平衡,保證充足的物理熱和化學熱,促進軟熔帶上移,提高高爐利用系數(shù)。局部縮小風口面積并適量使用長風口,減小爐缸中心死焦堆,減輕液態(tài)渣鐵環(huán)流對碳磚的磨損和侵蝕。

采用釩鈦礦冶煉時渣中的TiO2并不影響爐渣黏度,在1450 ℃時黏度小于0.5 Pa·s[4]。在高爐的強還原氣氛下由于生成TiO2、TiN的固體顆粒,會使爐渣變稠甚至完全失去流動性。這些碳、氮化物還可以以網(wǎng)絡狀結(jié)構(gòu)聚集在鐵滴表面,使鐵滴難以聚合和與爐渣分離,進一步造成黏度增高和渣中帶鐵,增加鐵損失。同時,這些顆粒還往往成為尖晶石、鈣鈦礦等高熔點礦物的結(jié)晶中心,提前析出固相使爐渣失去流動性,因此,必須控制TiO2的還原,或采取氧化措施使已形成的TiC、TiN等物質(zhì)消失。

爐缸鐵口承擔著液態(tài)渣鐵的排放工作,長期處于惡劣的環(huán)境中,在渣鐵排放時又受到高速高溫鐵水和爐渣的機械沖刷和化學侵蝕。新投產(chǎn)高爐,鐵口前段未形成有效的渣皮,保護鐵口的黏土磚受到環(huán)流渣鐵的機械沖刷,很快就會被侵蝕掉。后期整個生產(chǎn)期間鐵口主要靠梨形泥包保護。在爐役后期,維護一定深度的鐵口,對出凈渣鐵、保證高爐穩(wěn)定順行至關重要。為此,7號高爐通過提高炮泥強度(主要使用棕鋼玉、碳化硅、絹云母成分較高的無水炮泥)、保持適宜的打泥量并增加二次打泥,既要密實鐵口孔道,又要維護好鐵口前段泥包,嚴謹鐵口冒泥和潮鐵口排放渣鐵。通過以上措施,大大提高了渣鐵出凈率,而且鐵口深度確保達到3500 mm。鐵口區(qū)泥包的穩(wěn)定對及時排凈渣鐵、降低冷卻壁熱流強度起到了關鍵作用。

在爐缸侵蝕嚴重的部位的上方將風口堵上,減弱這個部位圓周方向的環(huán)流,有利于粘質(zhì)層的形成,從而起到保護爐缸磚襯的目的。在爐缸耐材溫度有上升趨勢的部位,使用加長風口,將風口回旋區(qū)延長,將高溫煤氣推向爐缸中心,保護爐襯。

采取配加釩鈦礦和護爐措施后,7號高爐爐缸2段144號、160號、183號冷卻壁熱流強度及周邊溫度逐步降低,消除了影響高爐安全生產(chǎn)的重大隱患(圖1)。為高爐進一步上風提高冶煉強度創(chuàng)造了有利條件,目前本鋼7號高爐風量4650~4700 m3/min,富氧120~150 m3/min,生鐵產(chǎn)量穩(wěn)定在6300 t/d。

(1)采用釩鈦礦護爐對強化冶煉有一定的不利影響,但對防止爐缸、爐底燒穿,保證安全生產(chǎn),延長爐體壽命起重要作用,特別是在爐役后期。

(2)配加釩鈦礦冶煉時,液態(tài)渣鐵黏度相應升高,應加強操作管理,加重邊緣負荷,提高爐渣堿度和爐溫,既能保證鈦的還原,提高護爐效果,又能改善液態(tài)渣鐵的流動性。

(3)提高冷卻強度,對侵蝕嚴重的部位增加冷卻水量,通過加強冷卻,形成粘質(zhì)層,使1150 ℃等溫線向爐缸中心移動。

(4)堵風口作業(yè)和使用加長風口,在爐缸局部可以起到保護爐襯的作用。



文章來源——金屬世界

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