推力球軸承在斜軸式柱塞泵中起到傳動和承受軸向力的作用,推力球軸承失效會造成液壓泵故障。將某臺液壓泵推力球軸承翻修更新后,在使用中發(fā)生軸承剝落問題,泵內(nèi)其他零件未出現(xiàn)嚴重附帶損傷。翻修后軸承的規(guī)定壽命為800 h,發(fā)生故障時新軸承僅使用了140 h。推力球軸承由座圈、軸圈、鋼球、保持架等部件組成,座圈、軸圈、鋼球的材料均為GCr15軸承鋼,保持架的材料為鋁青銅,為防止安裝時鋼球從保持架中脫出,采用保持架兜孔邊壓印的方式將鋼球鎖定在兜孔中。筆者采用一系列理化檢驗方法對軸承剝落的原因進行分析,并提出了改進措施,以避免該類問題再次發(fā)生。
1. 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
剝落推力球軸承的宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:軸承由座圈、軸圈、銅保持架以及11顆鋼球組成;11顆鋼球均有明顯的剝落現(xiàn)象,其中3顆鋼球嚴重破碎成球缺狀,球缺高度分別為7.8,9.2,9.4mm,其余8顆鋼球基本保持完整的球形;座圈形狀完整,溝道表面可見嚴重磨損痕跡;軸圈形狀完整,溝道表面可見嚴重磨損痕跡;保持架形狀完整,有11個兜孔,兜孔在無壓印點一側(cè)表面有翻邊毛刺,在壓印點附近可見不同程度的局部變形;保持架側(cè)面和外圓端面局部均可見周向的摩擦磨損。
選取典型鋼球和套圈,對其表面剝落區(qū)進行宏觀觀察,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知:鋼球及套圈溝道剝落區(qū)有明顯的疲勞弧線特征,均屬于疲勞剝落,剝落區(qū)未見明顯材料缺陷。
對保持架兜孔內(nèi)部與鋼球接觸部位進行宏觀觀察,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知:鋼球的自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)使兜孔內(nèi)部形成了周向環(huán)帶,部分兜孔上與壓印對應(yīng)部位還可見凸耳狀磨損痕跡,說明部分兜孔壓印部位與鋼球存在異常接觸。
1.2 化學(xué)成分分析
在軸承的鋼球、座圈、軸圈上分別取樣,對試樣進行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:軸承鋼球、座圈、軸圈的化學(xué)成分均符合YB 4107—2000 《航空發(fā)動機用高碳鉻軸承鋼》的要求。
1.3 金相檢驗
在軸承的鋼球、座圈、軸圈上分別截取金相試樣,將試樣置于光學(xué)顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖4所示。由圖4可知:軸承鋼球、座圈、軸圈的組織均為回火馬氏體+顆粒狀碳化物,屬于正常的淬火+低溫回火組織。
1.4 硬度測試
在軸承鋼球、座圈、軸圈上分別取樣,利用顯微硬度計對試樣進行硬度測試,并換算成洛氏硬度。軸承鋼球、座圈、軸圈試樣的硬度測試結(jié)果分別為63.9,61.5,61.3 HRC,符合GJB 269A—2000 《航空滾動軸承通用規(guī)范》的要求(GCr15鋼軸承套圈的硬度為61~65 HRC,鋼球的硬度為62~66 HRC)。
1.5 壓印深度測量
利用多功能坐標測量機對保持架部分較完整的兜孔壓印深度進行測量。兜孔壓印的深度為0.513~0.583mm,且同一兜孔周邊4個壓印的深度不一致,兜孔內(nèi)磨損痕跡與壓印深度有一定對應(yīng)關(guān)系,壓印深度越大,磨損痕跡越嚴重。
2. 綜合分析
推力球軸承的鋼球、座圈、軸圈溝道等均存在疲勞剝落,說明軸承發(fā)生了接觸疲勞現(xiàn)象。軸承零件的化學(xué)成分、組織、硬度等均符合相關(guān)標準要求,未發(fā)現(xiàn)明顯的材料或熱處理狀態(tài)異?,F(xiàn)象。軸承的軸圈、座圈形狀完整,溝道表面可見嚴重磨損痕跡;所有鋼球表面均存在疲勞剝落,有3顆鋼球破碎成球缺狀;保持架形狀完整,兜孔上無壓印部位有明顯的翻邊毛刺,顯示鋼球從該部位脫出。根據(jù)以上特征,判斷鋼球是軸承中最先發(fā)生剝落的零件。
一般來說,軸承鋼球發(fā)生早期疲勞剝落的原因與其制造或工作狀態(tài)有關(guān)[1]。該軸承鋼球、軸圈、座圈的材料均無異常,判斷鋼球發(fā)生疲勞剝落主要與其工作狀態(tài)異常有關(guān)。鋼球在工作過程中與保持架、軸圈、座圈溝道接觸,軸承中保持架、軸圈、座圈形狀完整,但保持架部分兜孔存在與鋼球異常接觸的現(xiàn)象,說明鋼球在保持架兜孔內(nèi)受到過度約束。保持架的主要作用是把滾動體均勻地間隔開,使其在內(nèi)外圈的溝道上正常滾動,避免發(fā)生相互碰撞和接觸磨損。當鋼球在保持架兜孔內(nèi)受到過度約束時,鋼球運轉(zhuǎn)不靈活,甚至發(fā)生滑動摩擦,就會在使用過程中疲勞剝落。
為防止安裝時鋼球從保持架中脫出,采用保持架兜孔邊壓印的方式來實現(xiàn)鋼球在兜孔中的鎖定。正常情況下,鋼球在運轉(zhuǎn)過程中與兜孔內(nèi)腔接觸,會在兜孔內(nèi)部形成周向環(huán)帶。而該剝落軸承中的鋼球與保持架兜孔接觸部位不僅形成了周向環(huán)帶,還在壓印變形部位形成了凸耳狀磨損痕跡,說明該軸承保持架兜孔壓印部位控制不當,變形量大。兜孔壓印部位變形量大,使鋼球運轉(zhuǎn)過程中與兜孔內(nèi)部的接觸點增加,從而導(dǎo)致其受到過度約束。軸承保持架兜孔壓印的深度不同,同一兜孔邊上4處壓印的深度不一致。保持架兜孔內(nèi)磨損痕跡與壓印深度有一定對應(yīng)關(guān)系,壓印深度越大,相應(yīng)的磨損痕跡越嚴重。綜合上述結(jié)果,判斷軸承中鋼球發(fā)生疲勞剝落與其保持架兜孔壓印部位變形量大,鋼球受到過度約束有關(guān)。
根據(jù)軸承幾何關(guān)系可知,正常情況下,軸承工作時鋼球僅與兩套圈溝道接觸,兩接觸點連線通過球心,引導(dǎo)鋼球定軸自轉(zhuǎn),同時在保持架的引導(dǎo)作用下,鋼球繞著軸承的軸線公轉(zhuǎn),鋼球始終在穩(wěn)定的軌道上運轉(zhuǎn)(見圖5)。在某一時刻,鋼球移動到保持架鎖點極限位置時,相鄰兜孔保持架鎖點與鋼球之間有一定的間隙,鋼球與保持架兜孔不會產(chǎn)生接觸摩擦(見圖6)。
當保持架兜孔鎖點壓印過深時,鎖點下方塑性變形較大,會與鋼球發(fā)生干涉,鋼球存在多點接觸的現(xiàn)象,鋼球會發(fā)生非自由轉(zhuǎn)動(見圖7)。同時,當某一時刻鋼球移動到保持架兜孔鎖點極限位置時,相鄰兜孔鎖點與鋼球之間已發(fā)生干涉,鋼球與保持架之間出現(xiàn)接觸摩擦(見圖8),導(dǎo)致鋼球與溝道表面產(chǎn)生異常磨損,并首先表現(xiàn)為鋼球磨損,最終導(dǎo)致軸承發(fā)生早期疲勞剝落現(xiàn)象。
3. 改進措施
保持架的設(shè)計、加工、生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制對軸承的運行至關(guān)重要[2-6],改進保持架是降低軸承故障率的有效方法。軸承保持架兜孔鎖點為手工壓印,不易對鎖點的壓印深度進行控制;而取消保持架兜孔鎖點會使軸承安裝時發(fā)生散套問題。因此,采用PEEK(聚醚醚酮)材料制造的自鎖保持架替代原軸承結(jié)構(gòu)中的銅實體保持架。
PEEK為有機高分子材料,具有高強度、高模量、耐高溫、耐腐蝕以及尺寸穩(wěn)定等優(yōu)點,能夠在高精度耐熱、耐腐蝕、耐磨損、抗疲勞、抗沖擊的工程零部件中代替?zhèn)鹘y(tǒng)金屬材料[7],并已在高性能軸承上獲得應(yīng)用[8]。利用工業(yè)化設(shè)備規(guī)?;a(chǎn)的PEEK保持架制造一致性高。PEEK材料無需壓印,可直接將鋼球壓入兜孔,并實現(xiàn)自鎖,鋼球的裝配質(zhì)量一致性較好。PEEK材料的密度小,可以減小保持架的運動慣量,使軸承運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)。
液壓泵換用改進后的推力球軸承在使用50 h后,鋼球表面質(zhì)量較好,未出現(xiàn)鋼球運動干涉現(xiàn)象(見圖9)。
4. 結(jié)論
液壓泵用推力球軸承發(fā)生疲勞剝落的原因為,保持架兜孔壓印部位變形量大,鋼球受到過度約束,使鋼球與保持架發(fā)生運動干涉,最終導(dǎo)致軸承發(fā)生疲勞剝落現(xiàn)象。采用PEEK材料制造的自鎖保持架替代原青銅實體保持架,取消保持架兜孔壓印鎖點,能夠有效解決鋼球運動干涉問題,提高軸承的使用可靠性。
文章來源——材料與測試網(wǎng)